某高层剪力墙住宅,八度设防,三类场地。地上32层地下1层,并与两层裙房和地下1层车库相连。该建筑物高度98.45米,裙房高度8.45米。地下一层深度5.0米,建筑面积为2.5万平方米。原设计含钢量为75.2公斤/平方。受业主委托,对此项目进行了仔细的分析,发现如下问题:
(1) 主楼剪力墙设计的不合理,没有加强关键部位,而是全面加大剪力墙的布置总量,使得墙的总数很多,但是位移才刚能满足规范要求。原设计人员认为自己设计的并不保守,因为位移(1/1024),刚能满足规范要求(1/1000)。但是他没有看到全楼的剪力墙数量过多,刚度极大,造成的地震反应的加大。
(2) 主楼与裙房连接设计的不合理,造成了裙房的抗震等级设计的不合理,使得裙房的抗震等级过高。
(3) 裙房和地下车库选择了筏板的基础形式。
优化后的结果:
(1) 针对上述情况我院对该项目的剪力墙重新进行了布置,对除了关键部位加强外,大大的减少了剪力墙的数量,反而是位移比原设计更理想了(1198)。
(2) 重新设计了主楼与裙房的连接,降低了裙房的抗震等级。
(3) 将裙房和地下车库的基础形式改为独立柱基加抗水板。
优化后的结果:本工程的含钢量由75.2㎏/㎡降到了56.7㎏/㎡。仅钢筋一项可节约投资 2.5×(75.2-56.7)=462吨 约220万元。通过分析发现,原设计除了一些表面的人为放大配筋的因素外,最主要的就是原设计人的设计经验不足,对结构原理和规范的把握不深,造成了不必要的浪费。