2015环境影响评价师案例分析:三废排放分析

来源:网络发布时间:2014-09-19

  “三废”排放分析

  1 .乙嫌装置

  乙烯扩建改造装置改造前后“三废”排放情况见表20。

  表20乙烯装置“三废” fit放对比

项目
生产废水/ (m3/t)
COD/
(kg/t)
so2/
(kg/t)
烟尘/ (kg/t)
固体废物/ (kg/t)
改造后
0.63
0.40
0.022
0.25
0.22
改造前2002年)
1.79
0.64
1.16
0.53
0.46

  注:生产废水、COD均为出装置界区的装置生产废水及其中的COD产生量;S02、烟尘为排放量;固体废物为产 生量;以下“三废”排放对比情况均同

  乙烯扩建改造装置每吨乙烯排放生产废水0.63 m3/t,与改造前相比,降低 1.16 m3/t;排放的废气污染物及固体废物均有所降低。废水量降低的主要原因为改 造装置减少了大量的机泵冷却水,废气污染物降低的原因为关停现有的辅助锅炉。

  2.聚乙嫌装置

  聚乙烯装置“三废”排放对比情况见表21。

  表21聚乙烯装置“三废”排放对比

项目
生产废水/
COD/
so2/
烟尘/
固体废物/
(m3/t)
(kg/t)
(kg/t)
(kg/t)
(kg/t)
扩建聚乙烯装置
0.64
0.10
0.78
现有聚乙烯装置
0.34
0.054
 
 
1.42

  扩建聚乙烯装置每吨产品排放废水0.64 m3,排放COD 0.10 kg,其原因为综合能 耗较高。固体废物吨产品产生量较低,主要原因为现有装置产生的废树脂较多。

  1. 丁二烯装置

  扩建丁二烯装置与现有5万t/a 丁二烯装置“三废”排放情况见表22。

  表22 丁二烯装置“三废”排放对比

T
生产废水/
COD/
S02/
烟尘/
固体废物/
(m3/t)
(kg/t)
(kg/t)
(kg/t)
(kg/t)
扩建丁二烯装置
1.5
0.59
现有丁二烯装置
1.74
0.70

  扩建丁二烯装置每吨丁二烯产品排放生产废水1.5 m3, COD 0.59 kg。与现有丁二烯装置相比,生产废水排放量降低0.24 m3/t,COD降低0.11kg/t,其主要原因为生产 规模化;COD排放量大大降低的另外一个重要原因为,扩建装置提高了副产品的收率。

  1. 芳烃抽提装置

  扩建芳烃抽提装置与现有芳烃抽提装置“三废”排放对比情况见表23。

  表23芳烃抽提装置“三废”排放对比

项目
生产废水/ (m3/t)
COD/
(kg/t)
so2/
(kg/t)
烟尘/ (kg/t)
固体废物/ (kg/t)
扩建芳烃抽提装置
0.026
0.007
0.051
现有芳烃抽提装置
1.28
0.34
0.21

  扩建芳烃抽提装置每吨苯产品排放生产废水及其中COD分别为0.026 m3、0.007 kg, 与现有装置相比,生产废水得以大幅度削减,主要原因是消除了直流的机泵冷却水排污。扩建芳烃抽提装置每吨苯产品产生固体废物0.051kg,与现有装置相比减少16 kg